10月7日至10月17日,短短11天,湖南中煙常德卷煙廠第二臺套裝填包裝設備完成工藝驗證,正式形成產(chǎn)能。
從第一臺裝填設備三十多天的調(diào)試期,到第二臺裝填設備的十一天,設備調(diào)試周期縮減63%,這里面究竟發(fā)生了什么?
時間回溯到第一臺裝填設備進廠時,“它”和別的設備有很大的區(qū)別:它的包裝機主機部分采用ZB45機型包裝,它的硬條包裝部分采用裝填機包裝,它的條透包裝部分采用FK411機型包裝。如此特別的“三合一”機型,讓技術人員捏了一把汗。
借鑒?參考?亦或是模板?沒有!有的,只是一份調(diào)試攻關計劃書。
常德卷煙廠設備工程部聯(lián)合卷包車間、生產(chǎn)管理部、工藝質(zhì)量管理部,迅速集結,組成五人設備核心團隊:設備工程部機械技術員李衛(wèi)華、謝章帆、卷包車間電氣技術員彭勇、機械技術員鄧政權、工藝質(zhì)量管理部質(zhì)量專員龍淑明,此刻,大家心凝在一起,以奮斗者姿態(tài)義無反顧向前沖。
接到任務的當天,設備工程部機械技術員李衛(wèi)華挽了挽袖子,脫口而出:“從未走過的路,由我們來開拓!”
異型設備搭配異型品規(guī),質(zhì)量上提出了更高的要求,專注機械技術三十年的李衛(wèi)華,面對“小透美容”這個經(jīng)典命題,給出了全新的解決方式——Z字型翻轉六面美容路線。
針對該設備“三合一”的特點,常德卷煙廠和主機廠共同開發(fā)安裝了多個適配性的改進小項,電氣技術員彭勇重新編寫程序代碼,集狀態(tài)檢測、質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、視覺成像等功能于一體。
“一步一檢,一機一測”,從上游機下煙通道開始,質(zhì)量專員龍淑明主打一個“360度”無死角。針對操作、維修、工藝人員,他制定了現(xiàn)場人員同步培訓、同步考試、同步上崗的“三同時”策略,確保設備交付的同時,人員管理同步跟進。
“過程留樣、點檢記錄、維修記錄……”一個不差!
“煙支觸頭、鋁紙刮破、小透刮痕……”統(tǒng)統(tǒng)沒有!
聽到這樣的結果,緊皺眉頭的鄧政權長舒了一口氣。
圖為技術人員檢查點檢結果
有了第一臺裝填設備的調(diào)試經(jīng)驗,第二臺設備的調(diào)試進展“飛速”:擅長總結經(jīng)驗的謝章帆拿起當初調(diào)試第一臺設備的“小本本”,將曾經(jīng)的各種困難轉變?yōu)閷氋F的經(jīng)驗,并進行一系列的創(chuàng)新性優(yōu)化——11天,第二臺裝填設備,從安裝完成通電到成品工藝驗證通過,新的記錄!
“跨部門聯(lián)動,讓協(xié)作不再有壁壘,讓技術創(chuàng)新站上了新臺階?!痹搹S設備工程部負責人滕達介紹說,下一步,技術人員將認真總結多部門聯(lián)動、推動技術創(chuàng)新的好做法,向推進企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的道路上積極轉化技術成果,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(梁雪俊)
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