10月7日至10月17日,短短11天,湖南中煙常德卷煙廠第二臺套裝填包裝設備完成工藝驗證,正式形成產能。
從第一臺裝填設備三十多天的調試期,到第二臺裝填設備的十一天,設備調試周期縮減63%,這里面究竟發生了什么?
時間回溯到第一臺裝填設備進廠時,“它”和別的設備有很大的區別:它的包裝機主機部分采用ZB45機型包裝,它的硬條包裝部分采用裝填機包裝,它的條透包裝部分采用FK411機型包裝。如此特別的“三合一”機型,讓技術人員捏了一把汗。
借鑒?參考?亦或是模板?沒有!有的,只是一份調試攻關計劃書。
常德卷煙廠設備工程部聯合卷包車間、生產管理部、工藝質量管理部,迅速集結,組成五人設備核心團隊:設備工程部機械技術員李衛華、謝章帆、卷包車間電氣技術員彭勇、機械技術員鄧政權、工藝質量管理部質量專員龍淑明,此刻,大家心凝在一起,以奮斗者姿態義無反顧向前沖。
接到任務的當天,設備工程部機械技術員李衛華挽了挽袖子,脫口而出:“從未走過的路,由我們來開拓!”
異型設備搭配異型品規,質量上提出了更高的要求,專注機械技術三十年的李衛華,面對“小透美容”這個經典命題,給出了全新的解決方式——Z字型翻轉六面美容路線。
針對該設備“三合一”的特點,常德卷煙廠和主機廠共同開發安裝了多個適配性的改進小項,電氣技術員彭勇重新編寫程序代碼,集狀態檢測、質量監控、數據分析、視覺成像等功能于一體。
“一步一檢,一機一測”,從上游機下煙通道開始,質量專員龍淑明主打一個“360度”無死角。針對操作、維修、工藝人員,他制定了現場人員同步培訓、同步考試、同步上崗的“三同時”策略,確保設備交付的同時,人員管理同步跟進。
“過程留樣、點檢記錄、維修記錄……”一個不差!
“煙支觸頭、鋁紙刮破、小透刮痕……”統統沒有!
聽到這樣的結果,緊皺眉頭的鄧政權長舒了一口氣。
圖為技術人員檢查點檢結果
有了第一臺裝填設備的調試經驗,第二臺設備的調試進展“飛速”:擅長總結經驗的謝章帆拿起當初調試第一臺設備的“小本本”,將曾經的各種困難轉變為寶貴的經驗,并進行一系列的創新性優化——11天,第二臺裝填設備,從安裝完成通電到成品工藝驗證通過,新的記錄!
“跨部門聯動,讓協作不再有壁壘,讓技術創新站上了新臺階。”該廠設備工程部負責人滕達介紹說,下一步,技術人員將認真總結多部門聯動、推動技術創新的好做法,向推進企業創新發展的道路上積極轉化技術成果,助力企業高質量發展。(梁雪俊)